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环境保护
    “十一五”以来,在科学发展观的指导下,沙钢以“打造精品基地,建设绿色钢城”为战略目标,贯彻执行《中华人民共和国清洁生产促进法》、《中华人民共和国环境保护法》和《中华人民共和国节约能源法》等法律、法规,全面实施生产结构、能源结构和产品结构的优化调整工程。坚持技术创新,发展低炭经济,不断引进国内外当代最先进的清洁生产、环保及节能技术和设备,改革生产工艺,采用清洁的能源和原材料,从生产的源头抓起,实施全过程控制,同时再加上必要的末端治理措施,确保污染物排放达标,实现节能、降耗、减污、增效的有机统一,有效地保护了企业及周边地区的生态环境。

--严格执行“环保三同时”。在项目建设过程中,沙钢严格执行项目建设“三同时”制度,使环保设备与主体设备同时设计、同时施工、同时投入运行。环保设施的投资额要占项目总投资的12%以上。新建项目全面采用先进的清洁生产工艺和污染控制新技术。
    目前共建成各类环保设施330套,其中除尘设施290套,水处理设施40套;除尘设施总过虑面积100万m2;总风量7150万m3/h;水处理能力42万m3/h。
--切实搞好企业的环保管理工作,管好用好环保设备。积极采用先进的环保技术改造现有的环保设备,切实解决环保方面的重点难点问题,不断提升环保设施的运行效果。2010年的吨钢环保运行费用为91元/吨。
    为了严格执行《江苏省太湖水污染防治条例》,沙钢投资4000万元,建设处理能力为4万m3/d的污水处理厂。采用曝气生物滤池+微絮凝净水系统,作为污水处理的主体工艺。收集炼铁、炼钢等部门的浊环水和焦化厂的生化污水,经处理合格后,作为渣粒化、煤气洗涤水的补水和道路洒水。该项目2008年12月投运,年减少新鲜水消耗量1000万m3。
2009年,沙钢投资1亿多元,在4#360平方米烧结机实施烟气脱硫技改项目。采用干法脱硫(旋转喷雾法)技术。

    

    该项目于2010年3月1日竣工投运。整个生产过程实现管控一体化,即通过监测烧结机烟气的温度和SO2 浓度,来控制石灰浆液的加入量。脱硫除尘效果比较明显,经环保部门检测,外排烟气SO2 浓度从改造前 548mg/Nm3的下降到100mg/Nm3以下;烟尘浓度从改造前的55 mg/Nm3下降到18 mg/Nm3,减排SO2 4000多吨/年、烟尘700多吨/年。脱硫副产品石膏全部用于本公司高炉水渣微粉生产,不造成二次污染。
    在4#360平方米烧结机烟气脱硫技改取得成功地基础上,2010年12月又对3#360平方米烧结机实施脱硫技术改造,2011年6月进行设备热调试,2011年7月初投入运行。
为了对环境治理状况做到心中有数,沙钢加强污染物排放在线监测工作。投资1000万元,选择有代表性的生产装置安装了11套废气、水质在线监测仪器,对各类污染物实施全天候的实时监测,对各排放口实行月度取样抽检制度,排放合格率列入公司月度考核;监测数据与张家港市环境监测站联网,接受市环保局的检查与监督。
    --坚持技术进步,采用清洁生产工艺,实施污染源头控制。
搞好炼焦洗精煤和高炉喷煤的储存管理。投资6亿元建设储煤仓工程。建设储煤仓64个,每个储煤一万吨,改变原来洗精煤露天堆放的状况,既减少洗精煤的流失,又保护环境。2010年1月又投资1亿元,建设13个用于存放高炉喷煤的储煤仓。该工程于2010年底竣工,于2011年3月投入运行。
    焦化实现全干熄 。投资9.52亿元,引进五套由日本JSP公司的干熄焦装置,焦化实现全干熄。沙钢以干熄焦取代湿熄焦,既提高了焦碳质量、降低炼铁入炉焦比,又减少了对环境的污染,焦化工序能耗也大幅度下降。2005年为176.6 kgce/t,2010年下降到98.8kgce/t。今年上半年又下降到95.1 kgce/t。
    轧钢加热炉燃料不断优化,轧钢加热炉的燃料经历了烟煤——重油——煤气(高炉煤气、转炉煤气、焦炉煤气)的演变过程。目前有采用燃烧低热值高炉煤气的蓄热式加热炉16座,年可取代重油32万吨,减排SO29600多吨。


冷却塔

布袋除尘器 储煤仓
 
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